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浅述预应力混凝土空心板裂缝分析与防治

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2 Q:121王) China New Technologies and Products 工程技术 浅述预应力混凝土空心板裂缝分析与防治 张磊 魏宏亮 (1、扬州大学建筑科学与工程学院,江苏扬州225009 2、扬州市邗江宏利建筑安装有限公司,江苏扬州225000) 摘要:从原材料、设备、施工工艺等方面,分析了预应力混凝土空心板裂缝的形成原因,并从混凝土拌和、浇筑、养护等方面提出防治裂缝 有效措施,确保预应力混凝土施工质量。 关键词:预应混凝土;空心板;裂缝 Abstract:From rawmaterils,equiapments,construction technology and other aspects the reasons caused the cracks in prestressed concrete hollow slab ale analyzed;at the same time from the mixing,pouring and maintenance of concrete corresponding measures ale proposed to prevent crack and ensure construction quality of prestressed concrete. Key WOrds:prestressed concrete.hollow slb,craack 预应力混凝土空心板在施工过中,因板体 混凝土设计强度高,水泥含量相对较大,易产生 裂缝。影响因素有:温度应力、原材料质量、施工 工艺以及养生等。加强施工过程主要工序的管 理,特别是混凝土的养护对消除混凝土的表面 裂缝尤为关键。通过对预应力空心板预制的全 过程测控,仔细查阅有关设计、试验资料,分析 混凝土产生裂缝的原因,并提出了相应改进措 施,使预应力混凝土空心板表面裂缝得到了控 制,有效地防止了混凝土表面裂缝现象的发生。 1工程慨述 泰州市某工程上部结构均为20m先张法预 应力混凝土空心板,结构参数如下: 结构类型:标准跨径20m预应力混凝土空 心板 混凝土设计强度:50MPa 混凝土配合比:水泥:砂:碎石:水:减水剂=1: 1.37:2.78:0.35:0.009 水泥用量:450kg/m 水泥类型:泰州海螺P.0 52.5 砂:仪征石料场 碎石:仪征石料场 水:饮用水 减水剂:南京产FDN一2型早强减水剂 2裂缝现象 空心板在混凝土浇筑完成拆模后,沿上铰 筋竖向产生长度为30—120mm,宽度为O.1~ 0.5ram的裂缝,顶面也出现长度为20~100ram. 宽度为O.1~0.5mm的裂缝。凿开混凝土裂缝发 现,裂缝深度在0~4mm之间,初步判定为收缩 裂缝或温度裂缝,不影响空心板的正常使用,但 考虑预应力钢绞线放张后,有使混凝土顶面抗 拉强度降低,致使裂缝长度、宽度和深度增长的 可能,找出裂缝产生的原因和改进措施是完全 必要的。另外,在腹板凿毛穴周围亦有长2O~ 50ram,宽0.1 ̄0.4mm的裂缝,将此裂缝凿开发现 其深度在0-2mm问,经分析是由于凿毛过早和 力度过大引起的。混凝土裂缝在浇筑后第一个 24h内产生,这时混凝土最敏感,产生振动裂缝、 收缩裂缝和沉陷裂缝。早期裂缝一旦发生,会增 加混凝土的渗透性,并使混凝土暴露于易损伤 环境的表面增加,这使混凝土早期老化,裂缝的 产生使混凝土渗水性增大。 3裂缝产生的原因分析 3.1原材料因素 水泥采用泰州海螺P.0 52.5,经检验其性能 符合规范要求,水泥用量:450k异,n 。高强混凝土 由于其水泥用量大多在440~600kg/m 之间,是 普通混凝土的1.5~2倍。高强混凝土因采用高标 号水泥且用量大,这佯在混凝土硬化过程qI,水 一70一 中国新技术新产品 化放热量大,将加大混凝土的最高温升,使混凝 土的温度收缩应力加大。由于高强混凝土中水 泥含量是普通混凝土的1.5倍,在硬化早期由于 水分蒸发引起的干缩也将大于普通混凝土。 碎石采用仪征石料场碎石,级配符合规范 要求,压碎值10.3%<12%(规范指标),含泥量 O.8%符合规范要求。 砂采用仪征石料场中砂,含泥量2.7%>2%, 不符合规范要求,细度模数Mx=2.6,级配符合规 范要求。 水采用饮用水。减水剂为南京产FDN一2型 早强减水剂,符合规范要求。 3.2设备因素 对张拉设备进行校验,如果张拉用的千斤 顶油表度数不准,张拉力超过设计值,造成台座 变形位移,假如浇筑完混凝土后,台座发生变 形,混凝土表面就会产生裂纹。 3.3施工工艺因素 混凝土的拌制。拌合设备是500L型强制式 搅拌机,操作方便,拌合时间为lmin左右,时问 过短,从而影响混凝土的均匀性,取其坍落度为 5.5,判定水灰比超过了设计用量,水灰比过小, 混凝土干缩量加大,产生干缩裂缝。 混凝土浇筑 工地采用插入式振动器振密, 振捣过程出现过振现象,致使混凝士表面粗细 集料离析,靠近模板的混凝土表面细集料集中。 混凝土养生。现场操作往往是等混凝土脱模后 才开始养生,空心板顶面裸露在大气中,夏季最 高气温达3O℃,加快了水分的蒸发,致使表面干 缩裂缝。 3.4混凝土内箍筋的影响因素 由于钢筋和混凝土膨胀率的差异,钢材的 膨胀率大于混凝土的膨胀率,在空心板顶面局 部混凝土保护层厚度偏小处,混凝土表面的拉 应力小于钢筋膨胀所产生的应力,从而使混凝 土表面拉裂。 3.5混凝土自身应力形成的裂缝 3.5.1收缩裂缝 混凝土的干燥过程是由表面逐步扩展到内 部的,在混凝土内呈现含水梯度。因此产生表面 收缩大,内部收缩小的不均匀收缩,致使表面混 凝土承受拉力,内部混凝土承受压力。当表层混 凝土所产生的拉力超过其抗拉强度时,便产生 收缩裂缝。 3.5.2温度裂缝 混凝土受水泥水化放热、阳光照射、夜问降 温等因素影响而出现冷热变化时,将发生收缩 和膨胀,产生温度应力,温度应力超过混凝土抗 拉强度时,即产生裂缝。由于混凝土抗压强度远 大于抗拉强度,表面拉应力可能先达到并超过 混凝土抗拉强度,产生间距大致相等直线裂缝。 4裂缝的预防措施 4.1严把原材料质量关 进场材料必须经严格检验后方能使用,对 高标号混凝土使用高标号水泥,减少水泥用量, 水泥初凝时间必须大于45nfin。细集料使用级配 良好的中砂,细度模数Mx>2.6,含泥量小于2%。 粗骨料使用质地坚硬、级配良好的碎石,含泥量 小于1%,针片状颗粒含量应小于5%。严格控制 水灰比,保证水的用量控制在标准之内。 4.2混凝土拌和 细致分析混凝土集料的配比,控制混凝土 的水灰比,施工坍落度控制在70~90ram之间,合 理掺加塑化剂和减水剂。混凝土拌合时间控制 在2rain。 43混凝土的浇筑 混凝土浇筑应选择1d中温度较低的时候 进行,采用插人式振捣器振捣时,移动问距不应 超过振捣器作用半径的1.5倍,对每一振捣部位 必须振动到混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表 面呈现平坦、泛浆,边振动边徐徐提出振动棒, 避免过振,造成混凝土离析。 4.4混凝土养护 混凝土浇筑收浆完成后,尽快用草帘覆盖 和洒水养护,使混凝土表面始终保持在湿润状 态,不允许混凝土在高温下裸露曝晒。 结语 通过以上改进措施,混凝土表面裂缝逐渐 消失。预应力混凝土空心板是桥梁的承重结构, 在预制过程前,要制定出施工工艺规程,对所有 参与施工人员进行技术交底;掌握关键工序的 技术要点,严格按规范要求检测各项指标,发现 异常,及时找出问题产生的原因,采取合理的处 理措施加以解决,确保混凝土空心板的预制质 量。 参考文献 f1]JTG D62—2004,公路钢筋混凝土及预应力混 凝土桥涵设计规范fS1. 【2】JTJ 041—2000,公路桥涵施工技术规范【S1. 【31蔚建华.预应力混凝土桥梁施工技术要点【M】. 北京:人民交通出版社.2006. 

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