搜索
您的当前位置:首页正文

提高螯合树脂塔运行效率的措施

来源:知库网
第51卷第3期 氯 碱 工 业 Vo1.51,No.3 2015年3月 Chlor--Alkali Indust ̄ Mar.,2015 【盐水】 提高螯合树脂塔运行效率的措施 睢国慧 (河南神马氯碱发展有限责任公司,河南平顶山467000) [关键词】盐水精制;螯合树脂塔;运行效率;措施 [摘要]介绍了二次盐水精制的重要性及采用的不同树脂塔的工艺特点,重点分析了提高螯合树脂塔运行 效率的方法。 [中图分类号】TQ114.261 [文献标志码]B [文章编号]1008—133X(2015)05—0004—03 Measures to increase running efifciency of chelating-resin towers SU/Guohui (Henan Shenma Chlor—Alkali Development Co.,Ltd.,Pingdingshan 467000,China) Key words:brine refining;chelating—resin tower;running efifciency;measure Abstract:The impo ̄ance of secondarily refining brine and process characteristics of different chelating—resin towers were introduced.Methods for increasing running efifciency of chelating—resin towers were discussed. 1 二次盐水精制的重要性 利的伍迪公司、德国的伍德公司等采用的是这种方 盐水质量不仅影响着离子膜的使用寿命,还是 式。三塔工艺一般情况下是两塔串联运行,1塔再 离子膜在高密度电流下是否高效运行的重要因素。 生待命,这种流程方式是串联的两塔中1塔作为工 电解制烧碱所用的离子膜具有选择透过阳离子的特 作塔,除去杂质离子,第2塔作为保安塔,进一步保 性,不仅Na 能够通过,ca2 、Mg2 、Fe 、Fe¨、 证杂质离子含量在离子膜运行要求的范围内。另 Ba¨等也能通过。如果盐水质量不合格,大量的金 外,当三塔中无论哪个塔需要维修,其余两塔可以转 属阳离子在透过离子膜时,会与阴极室反渗过来的 换成两塔流程的模式,不影响生产且能有足够多的 OH一发生化学反应而生成氢氧化物沉淀,堵塞膜的 维修时间。蓝星(北京)化工机械有限公司、日本旭 微孔,导致离子交换能力下降,槽电压升高,电流效 化成公司和日本氯工程公司采用这种三塔流程。三 率下降,离子膜使用寿命缩短。另外,Fen、Fe¨、 塔运行的特点是占地面积大、工艺较复杂、运行周期 Ba“含量高时,还会破坏金属阳极的钌钛涂层和阴 较短、再生频繁,优点是保险系数大。无论是两塔流 极涂层的活性。其中对离子膜影响最明显的是 程还是三塔流程,在选用螯合树脂时都须考虑交换 ca2 和Mg¨,而一次盐水过滤器仅能使Ca2 和 容量大、再生效率高、阻力降小、体积变化小、抗氧化 Mg 的质量分数控制在l×10 以下,不能满足离 性能强和价格较经济等方面 j。 子膜运行的要求,所以必须对盐水进行二次精制。 3提高螯合树脂塔运行能力的措施 2不同树脂塔流程的工艺特点 3.1控制一次盐水的质量和流量 二次盐水的生产工艺现在主要有两塔和三塔流 对于一定的树脂塔,其中填装的树脂量是一定 程。两塔工艺比较简单,占地面积较小,资金投入较 的,交换容量也是一定的。若盐水质量波动较大,则 少,可以两塔串联运行,也可以一塔单独运行,意大 可能超过树脂的交换能力,造成人槽盐水质量不合 [作者简介】睢国慧(1987一),女,理学硕士,2012年毕业于郑州大学化学与分子工程学院,从事技术管理工作。 [收稿日期]2014-08—26 4 第3期 睢国慧:提高螯合树脂塔运行效率的措施 格,从而缩短离子膜的使用寿命。ca¨、Mg¨含量 过高,则通过树脂床时部分ca“、Mg¨来不及螯合 交换就流出树脂塔,进入电解槽,会引起电解效率下 就可能会造成树脂塔出口盐水不合格。除了及时添 加到规定高度外,应加大反洗流量,及时排出破碎树 脂 。 降和槽电压升高;SS含量太高,则会堵塞树脂颗粒 的间隙,造成树脂床层压降上升快,加速树脂破 碎 ;Fe。 的存在则会使树脂中毒,树脂颜色变红; 存在的游离氯则会氧化部分树脂,使树脂失去离子 3.5控制树脂塔压差 树脂塔的运行压力越大,则树脂越容易破碎 (要求运行前后两个塔的压差应保持在0.1 MPa以 下)。当压差过高时,树脂的破碎量就会增大,同时 交换活性,使这部分树脂无法再生 。若盐水流量 太大,则盐水在树脂塔内停留的时间短,会造成 也表明塔内存在大量破碎树脂或纤维素、ss等杂 质 ]。可以加大树脂的反洗流量或通入压缩空气, Ca“、Mg 交换不彻底,造成进槽盐水中Ca¨、 Mg 含量高;如盐水流量低,则树脂的使用时间较 长,但需要容量较大的树脂塔。所以,在实际运行 中,要严格控制一次盐水的质量,通过可靠的自控阀 来控制一次盐水的流量。 3.2控制进塔盐水温度 螯合树脂与Ca¨、Mg 的螯合反应是在一定温 度条件下进行的。温度较低时,螯合反应速率较慢, 螯合交换能力偏低。随着温度的升高,螯合反应速 率增快,树脂的使用周期变长。但是温度过高(超 过80℃),树脂的含水率增高,机械强度下降,容易 破碎,使树脂受到不可恢复的损伤 。为了保障树 脂性能,要求进树脂塔的盐水温度控制在55~65 qC。 3.3控制进塔盐水的pI-I值 由于螯合树脂塔交换的是离子状态的物质,所 以进塔时钙、镁须保持离子状态。但是螯合树脂塔 工作时,由于部分钠型树脂在低pH值下会转换为 氢型,使交换能力降低,所以pH值不能太低。pH 值小于8时,树脂去除钙、镁离子的能力会显著下 降;而pH值大于11时,镁离子在高浓度盐水中会 生成Mg(OH) 胶状沉淀。螯合树脂对分子态的 Mg(OH) 没有螯合能力,并且,生成的Mg(OH): 进入树脂塔后会堵塞树脂孔隙,降低树脂的交换能 力,还会使进人树脂塔的盐水发生偏流,增加了压力 降,导致盐水中的钙镁去除不彻底。 所以,一般盐水pH值控制在8.5—9.5 Es],使用 D463型树脂时,pH值可控制在8.5~10.5_6 J。 3.4保证充足的树脂填充量 树脂塔在设计时,已经严格规定了树脂的填充 量,其填充量应该保证在设计的高度,不能随意改 变。出现树脂损失时,应该及时添加。特别是在树 脂床高度达到设计值的下限时,更应该留心观察。 此时,因树脂床内有破碎的树脂,则树脂塔的实际高 度更小。若遇到盐水质量波动或树脂高度不均匀, 使破碎树脂从树脂床中分离出来"J。或者在设计 时有意识地加大树脂塔的排水能力,适当增加排水 阀及排水管路的直径,以降低塔内压力,从而减少树 脂的破损。 3.6避免有机物的污染 进入树脂塔的液体(如盐水、盐酸、烧碱、纯水) 中的有机物以及使用压缩空气时带入的油,都会造 成树脂污染,影响树脂的使用寿命。因为油类物质 会在螯合树脂颗粒表面生成一层油膜,从而影响螯 合树脂的正常离子交换功能,阻碍螯合反应,所以应 避免在进入树脂塔的物质中混入油分_8]。 3.7寻找最佳的再生周期 一般来说,在三塔工艺中,生产中再生时间约为 24 h,这样的设计每个厂都能满足生产需要。但是, 频繁的再生会浪费酸、碱、纯水,以及能源,所以应依 据实际情况找准树脂塔的最佳再生周期,这样可以 最大程度地利用树脂,节约再生成本,减少环保排放 量。影响最佳再生周期的4个主要因素如下。 (1)合格稳定的一次盐水质量。一次盐水杂质 越少,再生周期就越长,杂质含量越稳定,更容易接 近最佳再生周期。 (2)盐水流量改变负荷时,须调整再生周期。 (3)保持在质量最佳的二次盐水工作条件下工 作,提高树脂的利用率,树脂的再生周期也会更长。 (4)再生程序科学合理,保证再生彻底,可提高 再生率。加酸、加碱、纯水洗涤的浓度,流量,时间一 定要计算好。如果再生不彻底,则会使树脂吸附的 Ca¨、Mg 不能完全交换下来,再投入运行时则会 丧失部分螯合交换量。但是再生不宜过长,既要保 证树脂再生效果好,也不要多加酸碱而增加排放 量 。 3.8树脂塔安装时的零部件位置合适且质量合格 由于树脂塔是电解制烧碱必不可少的部分,那 么其质量的可靠性就非常重要,则其零部件的安装 位置及零部件的质量都应达到设计要求。例如,塔 5 一 氯 碱 工 业 2015血 板与塔板压板之间的连接,其螺栓分布应做到密封 严实,不应位于相邻两个塔板压板之间的连接处。 2013,4z(3):46—48. [3]李杰.提高螯合树脂塔运行能力的措施[J].中国氯碱, 2009(7),14—16. H H H H H如果塔板压板在纵截面上不能很好地与螺栓密封结 合,就会造成树脂从缝隙流出。设计时应将螺栓孔 错过相邻塔板压板之间的连接处¨ ,避免树脂塔的 缝隙流失。关键部位小零部件的质量也要合格,如 菌帽、水帽罩u 、纱滤网等,这些易因材质不过关而 损坏或者掉落,进而造成树脂流失。 3.9定期对仪表、阀门进行检查 树脂塔再生中,周围控制阀门开关频繁则可能 蜘咖枷姗姗[4]闫健,王亚军.盐水二次精制工艺流程和生产操作[J]. 跏m稻 例中国氯碱,2006(II):19—21. 7 7 7 7 7[5]李相彪.氯碱生产技术[M].北京,化学工业出版社, m伽啪m m2012:92. [6]邢家悟.离子膜法制烧碱操作问答[M].北京,化学工业 8 O O 0 O O 出版社,2009:42. [7]杨军.盐水二次精制运行小结[J].石河子科技.2011 (4):32—34. 会造成严密性降低、动作开关不到位或动作失灵,导 致盐水泄漏、树脂流失、酸或碱在非再生状态下流入 盐水中,造成进电解槽的盐水不合格。树脂塔运行 过程中要定期对其周围的阀门进行检查,发现问题 应及时处理或更换。 参考文献 [I]高锁成.盐水二次精制工艺控制[J].中国氯碱,2008 (1):20—22. [8]杨庆宾.螯合树脂塔使用的注意事项[J].化工管理, nu 5 8 2 12013(16):199. [9]胡洪铭.螯合树脂塔的最佳再生周期[J].中国氯碱, 201I(I):32—33. 踮踮昕 [10]孙金良,王志勇.螯合树脂塔的技术改造[J].中国氯 记:2嘶∞ 碱,2010(10):10一l1. ∞[11]程殿彬.离子膜法烧碱生产中曾发生的问题及解决办 法[J].氯碱工业,2012,48(2):II一18. 鲫 锄 [2]张国锋,肖娜.二次盐水精制工艺的研究[J].山东化工, [编辑:费红丽] 锄鲫 锄 (上接第3页)开元化工使用示波仪分别检测每台 螺丝,降低了铜排热损耗,并将变压器降I挡运行, 黜柳彤仍整流柜的实际导通角度,根据实测数据尽量调整整 流柜相控角,使共用I台整流变的2台整流柜的相 控角尽量一致。这样,整流变在低挡运行(其节电 效果通过实践可以得到证明)。另外,根据实测,整 流柜低相控角运行也可以节电。所以,开元化工调 整了1 、2 整流柜的相控角,紧固了整流柜出线铜排 变电效率上升到了96.5%;也调整了7 、8 整流柜 鲫伽伽姗的相控角,变电效率也略有上升。整流系统是高耗 跏 栅 税能设备,因此要经常检测、比较运行数据,微小的变 化对于优化运行和节能降耗的影响都是非常可观 的。 拼弼 M H M H H表2 2014年2月12日整流柜的测量数据表 Table 2 Data of rectifying cabinet measured on February 12,2014 Ⅲ蝴 序 整 担垦丞 现场显示 ! 商堡站 大电流传感器 皇鏖蠢 塞匿鲴整主柜传感器 转换后 号电 A电 V功 kw相控角温度①/℃交流电 A功 MW电 A测量电 A电 A电 V电 A电 V 电 V 实际电压/V 脓一惭 饼惭 ①指铜排出线温度。 8结语 整流装置在运行中出现故障将直接影响安全生 参考文献 [I]耿庆鲁.离子膜法烧碱装置整流系统的配置[J].氯碱工 业,2010,46(2):7—8. 产,给企业造成经济损失。笔者整理开元化工整流 系统几年来的运行经验,希望为同行企业整流设施 [2]冯新建,安志明,操斌,艾力,张新程.离子膜整流装置的 优化控制与维护[J].氯碱工业,2003(10):7—9. 节能降耗、降低运行成本、安全稳定运行提供帮助。 [编辑:费红丽] 6 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top