Welding Technology Vo1.44 No.5 May 2015 ・工艺与新技术・45 文章编号:1002—025X(2015)05—0045—04 U71Mn起重机轨道窄缝焊接工艺的优化研究 兰希园 , (1.咸宁职业技术学院工学院,湖北咸宁437100;2.湖北三六重工有限公司,湖北咸宁437100) 摘要:针对起重机轨道U71Mn钢窄缝焊接工艺进行了优化研究,通过焊接试验与检测结果得出,优化后的窄缝焊接工艺与原焊接工 艺相比,既简化了焊前装配工艺,又对焊接坡口h-d-和施焊过程进行了优化,并在焊接材料的选用上拓宽了范围,更有利于窄缝焊接 工艺的推广与应用。 关键词:U71Mn钢;起重机轨道;轨道焊联;窄缝焊接工艺;工艺优化 中图分类号:TG446.1 文献标志码:B 响及国内外轨道焊接工艺现状做了大量研究。研究 0引言 发现.目前在起重机轨道焊联中比较先进的方法主 起重机轨道通常采用中锰高碳的U71Mn钢轧制 要有闪光焊、气压焊和铝热焊3种,一般中小企业 而成,其焊接性能较差,长期以来接头处留有间隙, 均较难实施。提出并成功实施了轨道窄缝(约2 引起运行中的冲击和振动.时间一长则造成钢轨接 mlT1)焊接工艺.该工艺既大大降低焊接难度,又使 头处出现低轨头、连接松动和降低使用寿命等问题。 焊材用量明显减少.达到了节能减排的效果。通过 为解决起重机轨道接头联接问题.项目组对起 试验和单机试验得出.焊后接头处工作状态良好. 重轨道U71Mn钢的焊接性能、轨道截面对焊接的影 其焊接效果基本达到预期目标。在前期基础上,项 收稿13期:2014—09—21 目组对窄缝焊接工艺进一步进行了深入的试验和优 基金项目:咸宁职业技术学院资助课题(2015Y029) 化研究.取得了突破性的进展.使得整个焊接工艺 处组织均匀、晶粒细小。有利于焊后处理。 35(10):2 511-2 522. (2)焊态下接头硬度 电导率和抗拉强度性能 [4]TANGNY,TAPLINDMR and DUNLOPGL.Precipitation and in high conductivity Cu—Cr alloys with additions of zirconium and 下降严重。 magnesium[J.Materials Science and Technology,1985(4):270— (3)焊后时效处理对焊接接头的硬度、电导率 275. 和抗拉强度有明显提升.而断后伸长率略有下降。 [5]季杰,马学智.铜及铜合金的焊接[J].焊接技术,1999,28 相对于焊缝两边母材能较为平稳地过渡.具有实际 (2):13—15. 应用价值。 [6] GAO Hua.wei.Effect of heat treatment on hardness and impact toughness of polynary copper alloy[J].Physics Examination and 参考文献: Testing,2007,25(1):17-19. [1]曲利峰,辛文彤,吴永胜,等.铜及铜合金焊接研究现状和手工 [7]XIAO Dai-hong,CHEN Kang-hua and SONG Min.Effect of heat 自蔓延焊接铜问题探讨[J].电焊机,2011,41(3):55—56. treatment on microstructure and properties of A1-5.3Cu-0.8Mg-0.5 [2]解秀亮,李美霞,郭志猛.电阻焊电极用铜合金材料的研究进展 Mn-0.6Ag alloy[J].Material&Heat Treatment,2007,36(8):52— [J].科技咨询导报,2007(10):4. 57 [3]MORR1SMA,MORRISDG.Microstructure and mechanical prope ̄ 作者简介:戴安伦(1963一),副教授,从事铜、铝合金的焊接及热 ties of rapidly—solidiifed Cu—Cr alloy[J1.Acta Metallurgical,1987, 处理研究. 48 .工艺与新技术・ 口两边的棱边熔化 (5)盖面焊 盖面焊是焊缝外观成形的关键, 直接影响焊缝表面的尺寸和熔合情况。为保证焊缝 流畅.其焊接顺序是从轨底一侧起焊至轨腰轨面, 再到另一侧轨腰至轨底.焊接时应一次成形,焊前 要把前一层的熔渣和飞溅清除干净。 (6)焊接成形与散热 窄缝焊接工艺研究初期, 各项工艺参数的选择及焊接操作均较为保守.考虑 到焊缝成形和散热.在焊接过程中采用由纯铜加工 而成的铜衬垫夹紧 随着窄缝焊接工艺不断优化, 优化后的窄缝对接坡口最大距离不超过20 mm.结 合打底焊和填充焊时是分区焊接,便于成形。试验 时.通过施焊发现,一般焊工均能较好地完成焊接, 散热因熔池变小.自由散热可以满足要求.因此无 需加特别成形夹具成形 3.4焊后回火处理 轨道接头盖面焊完成后.为消除热影响区的硬 脆发生及焊接应力.需对焊缝进行回火处理。焊缝 回火的范围是以焊缝为中心.长80 mm左右.温 度控制在630℃左右.温度达到要求后。保持加热 3O min左右….使其温度趋于恒定。有条件的企业 可以用专用的石棉灰保温箱包起.条件欠之的.可 以自制保温箱.以达到对焊接接头进行回火处理的 目的。 3.5打磨处理 回火保温2 h后.拆去保温箱使轨道进行自冷. 待焊缝冷至室温后.对焊缝进行清理和打磨处理 先用扁铲对焊缝进行清渣.再用手持电动砂轮磨平 焊缝.视觉上略高于轨道型面即可.最后用锉刀交 错锉削轨头上表面和两侧面.使之与轨道平齐。锉 后若有较大的锉痕.可用细砂纸将表面进一步打磨 光滑。打磨处理过程中.使用直尺或标准模板进行 轨道轮廓矫正 3.6探伤与变形检验 为保证焊缝质量.建议在实际应用中.每5条 焊缝随机抽查1条焊缝进行探伤 探伤可以采用焊 接行业通用的PT渗透检验.其检验标准参照Q/BU.J 焊接技术 第44卷第5期2015年5月 1517—2005.Ⅱ级合格。 探伤主要是检查焊缝的内部是否存在未焊透和表 面微裂纹等缺陷.若抽查检测中有20%及以上的焊 缝存在缺陷.则应加大排查范围。并对其及时返修。 缺陷存在于焊缝内部的。必须重新焊接。仅是表面微 裂纹的.可对局部进行打磨去除后补焊。若打磨清除 达不到技术要求.则应采用碳刨进行清除.再打磨清 理干净后补焊 值得一提的是.进行了碳刨处理的焊 缝.其补焊过程必须依照程序对轨道焊缝进行预热处 理.并按相应工序进行焊后回火处理 。 为保证轨道焊后直线度和水平.轨道焊接完成 后.应对其进行水平翘曲变形检验.其要求是控制 在1/2 000.即2 m长度上小于1 mm E 。 4结语 窄缝焊接工艺焊联U71Mn起重机轨道是依据企 业具体技术要求.在项目研究过程中首次提出。研 究初期出于保守考虑,在焊接方法、焊接材料及焊 前装配方案的选择及确定等方面均参照特重设备中 的高标准.保证了焊缝的质量.但是在实施过程中 多有不便 经过不断改进及近期的研究发现。轨道 窄缝焊接工艺优化后.其操作更为简便.焊接效率 高.焊接质量稳定.各项检测指标达到相关技术标 准.满足了生产需求.将更有利于窄缝焊接工艺这 一新技术的推广 参考文献: [1]兰希园.co 气体保护焊在轨道窄缝焊接中的应用[J].焊接技术. 2o14,43(1):66—69. [2]兰希园,徐文娟,王小艳,等.焊条电弧焊在起重机轨道窄缝焊 接中的应用[J].焊接技术,2o14,43(4):28—31. [3]就业金钥匙编委会.焊工上岗一路通[M].北京:化学工业出版 社.2o12. [4]张子荣,时炜.简明焊接材料选用手册[M].2版.北京:机械 工业出版社.2005. 作者简介:兰希园(198l一),男,畲族,武汉理工大学机械工程专 业硕士研究生毕业,讲师,湖北三六重工有限公司兼职工程师,研究 方向——机械设计与制造、机电控制、焊接技术.