煤矿现代化 201 1年第1期 总第100期 氦冷器在净化系统的应用及改.逭 屈政 (兖矿集团鲁南化肥厂甲醇分厂,山东滕'kl l 277500) 摘要本文主要阐述了NHD法在脱除CO 中对氨冷器的使用、改造和改造后的运行 效果。 关键词NHD;氨冷器;改造;效果 中图分类号:TQ223.121 文献标志码:B文章编号:1009—0797(201 1)01-0065-02 兖矿鲁南化肥厂是以德士古水煤浆气化炉为源 压闪蒸槽,此时有大部分溶解的CO 解吸出来,高位 头,采用四喷嘴烧嘴,日耗煤量约1150t。系统在满足 闪蒸液经液封后进入气提塔顶部。溶液经过气提塔 日产2200t尿素生产的要求下,可以再向甲醇系统提 后,溶解在其中的CO 被N 气提出来成为贫液。然后 供高达70000Nm3/h的脱硫气量,并同时做到使氨净 由脱碳贫液泵升压后经流量调节进入脱碳塔顶部进 化系统向甲醇系统提供约22000 Nm3/h的氢气量,以 行循环使用。流程如下图所示: 增加甲醇产量。能成功的将甲醇年产能增加至18万 t。该甲醇净化过程依次经过CO部分变换,COS中温 水解,H,S、COS、CO,的NHD(聚乙二醇二甲醚)法脱 除,COS的常温水解,H:S的精脱除,制得总硫含量小 于0.15mg/m 即0.1ppm,(H2+CO2)/(CO+CO2)= 2.05~2.15的合格精制气送望甲醇合成工段。 NHD溶液吸收CO 、H S等气体的过程具有典型 的物理吸收特征,即CO 、H S等气体在NHD溶液中 的溶液度随压力升高而增大,随温度降低而增大。本 文主要阐述了NHD法在脱除CO:中对氨冷器的使 用、改造和改造后的运行效果。经改造后,效果良好。 现将改造情况总结如下,供同行参考。 1改造前情况 图1流程图 1.1 改造原因 进脱碳塔的贫液为一5 ,在塔内吸收CO 的过 为了提高产能,在加大本系统气量的同时脱碳系 程中,由于CO,的溶解热以及吸收气体的显热使溶 统的温度增高(具体温度见表1)溶液再生效果差,人 液温度升高。出塔底的富液温度达6 ̄C,经氨冷器被 甲醇合成塔的二氧化碳含量增加,这就必然要增加脱 冷至3.5℃,压力降至0.7±0.05MPa后进入高压闪蒸 碳塔的贫液循环量,进而多增加电耗。当循环量增加 槽,部分溶解的CO 和大部分的H:、CO在此解吸出 约60~80Nm3/h时,二氧化碳的指标还是经常出现超 来。从高压闪蒸槽底部出来的溶液然后进入高位低 标现象,从而影响产量并引起能耗等小号定额增加。 预热器的备用设备,在气化系统投入运行以前使用低 锅炉给水的温度和循环水的温度非常接近,能够满足 压蒸汽进行预热,在气化系统投入运行以后,再投人 二级、三级闪蒸汽冷却的需要。同时可以降低循环水 二级、三级闪蒸冷却器,同样根据气化系统热量回收 的循环量每小时1 800m 。 情况适当降低低压蒸汽的消耗量。 (3)闪蒸汽换热器改用清洁的锅炉给水来冷却, 4改造后的经济效益 同时解决了原来用灰水冷却,经常造成换热器被灰水 中的灰渣堵塞的问题。有利用闪蒸系统的长周期稳 (1)锅炉给水温度比气化系统的灰水的温度要 定运行。 低,对于一级闪蒸冷却器而言,换热器冷热流体的的 作者简介 温度差加大了,换热器效率提高了,回收的热量更多 王伟(1969一)山东省滕州市人,大专,工程师, 了。 兖矿国宏化工有限责任公司。 (2)二级、三级闪蒸冷却器使用锅炉给水冷却后, (收稿日期:2010—1—4) ・65・ 煤矿现代化 201 1年第l期 总第100期 附m m m m 以现在的氨冷器(换热面积:… m 331m:)的处理能力已不 能满足生产需要。故为了降低脱碳溶液的温度,降低 5 3 l 2 消耗增加产能,我们把系统的氨冷器进行了更换。O 7 2 8 9 表1改造前月平均温度 2009年9月 10月 5 36 811月 l l 3 2 9 12月 2 2010年1月 2月 3月 ___—~ 4.8 4.9 5 4 1 2 2 3.8 3.9 4 1 2 0 5 1.2 1.1 1 7 1.6 5 4 1 2 24 2.7 3 0 1 8 8 2改造内容 4 2 l 1 2 5 9 0 5 l (1)利用原总厂硫回收净化部分没有使用的氨 冷器(换热面积:507m ,设管层计为1.0MPa),本设备 利旧。 (2)氨冷器原来所使用的液氨为冰机提供,同时 增加另一路液氨,即合成IV氨合成的氨压机的液氨 也并入了系统。无论我们用那一路液氨,液氨的流程 都可以通过氨冷器的液位自调阀LV4103来调节液 位。具体流程如下: (3)主要原材料及设备。由于新上氨冷器管层的 设计压力只有1.0MPa,故将托碳净化的溶液流程进 行了改造,具体为:将新上氨冷器的安装位置放在脱 碳塔后,因脱碳塔的操作压力最高可达2.4MPa,我们 把新氨冷器放在了脱碳闪蒸槽的后面(脱碳闪蒸槽 的操作压力0.7±0.05MPa)。进出氨冷器的NHD富 液管我们也重新进行了配管。①管道弯头: 219× 7、20#、80m,弯头8个②槽钢100×20m。 (4)投资估算。①、设备:利旧②管道及附件 4.5万元③安装费用:1.5万总计:4.5+1.5=6万元。 图2改造前液氨流程图 3改造后情况 进脱碳塔的贫液为一5℃,在塔内吸收CO 后从脱 碳塔塔底(温度达6 ),进入高压闪蒸槽,压力降至 0.7±0.05MPa,部分溶解的CO2和大部分的H 、CO ・66・ 在此解吸出来。从高压闪蒸槽底部出来的溶液然后经 氨冷器被冷却进入高位低压闪蒸槽,此时有大部分溶 解的CO。解吸出来,高位闪蒸液经液封后进入气提塔 顶部。溶液经过气提塔后,溶解在其中的CO:被N 气 提出来成为贫液。然后由脱碳贫液泵升压后经流量调 节进入脱碳塔顶部进行循环使用。流程图3所示。 图3改造后流程图 3.1改造后的效果 (1)新上氨冷器后脱碳溶液温度得到了降低(具 体温度见表2),从而可以降低脱碳循环量,即可降 一 一 一 一 一0 4 3 4 60Nm3/h的循环量,进而减低脱碳泵的电流。每小时 3 3 6 7 节电105kWh,以每度电0.51元计,一年330天运行, 一0 一4 一3 一4 一 则可节省费用330×0.51×24×105=42.6 5 94万元。 3 9 表2改造后月平均温度 ●一 0 一 5 一 3 一 5 一 8 7 59月 1 10月 TI4104 一】.2 -2.2 -2.3 TI41l4 —0.1 一一 一 一一2 0 5 3 1.5 O 一1 1 TI4119 —4.5 0 8 3 7 34 --5.5.5 TI4l20 -2 9 —3.8 3.9 TI4130 —4 5 5.4 -5.6 (2)入合成塔的二氧化碳指标得到了有效控制, 副反应减少,产能增加。避免了因精制气中二氧化碳 含量过高,增加甲醇放空量。提高了甲醇反应效率。 (3)改造后液氨管为两路,这两路气液氨管线不 能同时使用,也不能交叉使用,是两套系统但可以来 回切换。主要是:原来的一路液氨来自冰机,经换热后 的气氨返回冰机;增加的一路液氨来自氨压缩机,经 换热后的气氨返回氨压机。这两路液氨压力不一样, 冰机提供的液氨压力高于氨压机提供的液氨。 4结束语 截至到本文成稿时,我甲醇净化系统的氨冷器改 造,已经安全稳定运行了8个多月,整体效果上看,基 本上解决了脱碳温度高、入合成塔二氧化碳指标高等 问题,其经验值得借鉴和推广。 (收稿日期:2011—1—4)