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龙羊峡水电厂大水头变幅工况下水轮机稳定性运行分析

来源:知库网
第36卷第2期 2013年4月 水电站机电技术 Vo1.36 No.2 Mechanical&Electrical Technique of Hydropower Station Apr.2013 19 龙羊峡水电厂大水头变幅工况下水轮机稳定性运行分析 李江伟 ,黄万全 ,邓义, (1.黄河电力测试科技工程有限公司,青海西宁810003;2.青海电力科学试验研究院,青海西宁810008; 3.黄河水电公司安全生产技术部,青海西宁810008) 摘要:结合龙羊峡水电厂投运初期到2010年期间的运行稳定性情况,分析了龙羊峡水电厂水轮机在大水头变幅( 75.5 In~148.5 n1)工况下的运行特性,并对水轮机运行中出现的问题提出了解决措施。 关键词:水轮机;水头;运行;稳定性;试验 中图分类号:TK730 文献标识码:B 文章编号:1672—5387(2013)02—0019—03 1概述 众所周知,影响水轮机水力稳定性的因素很多, 其中最重要的是尾水管的水压力脉动。尾水管水压 力脉动与水轮机运行工况有密切关系。运行工况偏 离设计工况,比如运行水头变幅大时,有可能出现强 1987年9月、12月,1988年6月,1989年6月投入 运行。机组运行过程中,稳定性良好。1987年9月1 号机组投入运行时毛水头84 m,净水头约80 ITI,机 组运行过程中稳定性状态良好。1号机组空载运行 时,水导轴承摆度双幅值约40 in,下机架垂直双 振幅值约20 m;过速135%Nr时,水导轴承摆度 双幅值约5O in,下机架垂直双振幅值约4O Ill。 1988年6月2号机组出力为170 MW时尾水管的 烈的水轮机水力不稳定现象,影响水轮机的安全运 行。而龙羊峡水电厂水轮机运行水头变幅很大,从极 限最低水头75.5 Ill到最高水头148.5 In。 水压脉动幅值一般在2 kPa一3 kPa,测得的振动值如 表1: 表1 钡If点 E棚.架 顶盖 初.座 2水轮机基本参数 型号:HLD06A—I2—600 最高水头:150m 设计水头:122 1TI 极限最低水头:76 in 额定流量:298 m3/s 振动值 径向 6 8 10 加权平均水头:132 In 飞逸转速:256 r/airn /pro 轴向 20 5 5 4台机组在投运初期,运行状况良好,各项性能 额定转速:125 r/min 额定出力:325.6 MW 要求均到达技术协议要求。 3.2随着运行水头增加机运行组稳定性情况 水轮机安装高程:2 448.0 1TI 发电机基本参数: 型号:SF320—48/1 2 800一G 随运行水头的增加,机组的运行稳定性在发生 变化,为此在不同水头工况下进行了机组稳定性试 验。 额定容量:355 600 kVA (1)1990年4号机组出现一定程度的出力摆 额定电压:15.75 kV 额定电流:13 035 A 功率因数:O.9O 动、机组振动、水压脉动,在部分负荷工况下运行不 稳定的现象等缺陷。为摸清机组振动存在的这些问 题,1990年11月甘肃电力试验研究所对4号机组 设计点效率:98.38% 3机组不同水头工况下运行情况 3.1投运初期(低水头工况)机组稳定性运行情况 进行了机组稳定性试验,此时运行水头为1 12 in。试 收稿日期:2012—10—28 龙羊峡水电厂1号、2号、3号、4号机组分别于 作者简介:李江伟(1963一),男,公司试验部专工,从事金属技术监 督及无损检测、水机试验研究工作。 20 水电站机电技术 第36卷 验结果表明,机组存在120~220 MW不稳定负荷工 (2)补气量测量试验 况区,此不稳定工况区的振动是目前存在的主要问 为详细分析龙羊峡水轮机高水头运行情况下补 题,水力因素是引起机组在此不稳定工况区振动主 气量对机组的影响,2010年3月对龙羊峡4号机进 要因素。.就此问题根本的解决办法就是通过补气来 行了一次自然补气量测量试验。试验毛水头为:137 m 破坏尾水管涡带,达到减小尾水管水压脉动,进而消 左右。在140 220 MW负荷范围内、不同尾水位状况 减机组的振动和功率摆动。 下的补气量如表3。 (2)1994年2月甘肃电力试验研究所对2号机 组进行了机组稳定性试验,此时运行水头为1 18 m。 试验结果表明机组存在60—100 Mw和140~180 Mw 两个振动区,其中140~180 MW负荷区以尾水管低 频涡带引起的低频振动为主要特征。整个机组除尾 水进人门振动较大以外其余测点的通频振动幅值均 小于200 m,且其中仅在振动工况区60~100 MW 注:龙羊峡水电厂机组安装高程为 2 448.00 m。 顶盖垂直振动和140~180 MW上机架径向振动的通 试验数据表明尾水位对机组的补气量有很大影 频幅值大于120,其余测点幅值均较小,认为机组稳 响。设计资料说明当尾水壅高不足2_3 m时对机组 定性较好。 的自然补气条件更为有利。当尾水位壅高超过2_3 m 3.3高水头工况下运行状况 时,转轮的叶型汽蚀将更轻微,而在某种导叶开度下 (1)振动试验情况 出现不稳定工况时,必须采用强制补气的方法才能 2005年龙羊峡水库蓄水增加,水位达到了历史 使机组稳定运行。 最高水位。为了了解机组高水头工况下的运行稳定 低尾水位情况下的补气量测量试验是在系统负 性,在分别为134 m、140 m、145 m水头工况下对机 荷低谷时进行的,龙羊峡机组所带负荷也是很少的。 组进行了稳定性测试。试验表明,在134 m水头工况 而龙样峡水电厂作为系统的主力调峰、调频电厂,在 下机组顶盖处处振动主频为0.5 Hz,而且低频分量 运行中这种低水位的情况几乎不会出现。 影响顶盖的主要振动特性,这与混流式水轮机水力 (3)高水头运行后的情况 特性密切相关;140 m水头工况下机组顶盖处处振 2005年龙羊峡水库蓄水达到历史最高水位,机 动主频为0.5 Hz,而且低频分量影响顶盖的主要振 组经历了高水头工况运行。在机组进行检修时过流 动特性,这与混流式水轮机水力特性密切相关;145 m 部件检查情况如下:2006年2月l号机组过流部件 水头工况下机组顶盖处处振动主频为0.5 Hz,而且 检查时发现水轮机转轮3号、5号、6号、8号、12号 低频分量影响顶盖的主要振动特性,这与混流式水 叶片出现裂纹,泄水锥也出现了多条裂纹,并且泄水 轮机水力特性密切相关。遗憾的是在高水头运行工 锥有一块掉落,如图1。其它几台机组也出现了诸如 况下的稳定性试验没有进行压力脉动测试,通过这 叶片裂纹、凑合节焊缝裂纹等问题。 些顶盖垂直振动随负荷的变化规律,可以说明这种 振动主要是由涡带压力脉动引起。 表2高水头运行工况下龙羊峡水电厂振动数据表 图1泄水锥脱落 注:90 m来自GB/T 8564—2003((水轮发电机组安装技术 以上这些高水头运行后出现的问题是龙羊峡水 规范》 电厂自投运以来没有发生过的。 第2期 李江伟,等:龙羊峡水电厂大水头变幅工况下水轮机稳定性运行分析 21 4机组稳定运行措施 4.1设计方面的措施 对于龙羊峡水电厂水轮机,在设计中采用了三 方面的措施来减弱或控制“振动工况”。 (1)龙羊峡水电厂的D06A型转轮是HL160型 转轮的改进型。D06A型转轮在HL160型转轮基础 上,调整了叶片出口环量的分布状况,减轻了尾水涡 带,使转轮的运行稳定性增加。 (2)增加机组刚度,特别是发电机负重机架(下 机架)的刚度,以增加机组的“抗振”能力。 (3)向水轮机尾水管或导叶后补人空气,减弱或 消除尾水涡带,使机组稳定运行。 4.2运行方面的措施 (1)避开振动区运行 龙羊峡机组在系统中担任调频、调峰任务,在满 足电网要求的情况下合理分配机组间的负荷,使机 组尽可能地避开振动区运行。 (2)改进补气方式措施 对于4号机组出现的问题,根据1990年l1月 甘肃电力试验研究所对4号机组进行的机组稳定性 试验分析,采取了改进措施。具体为:加长补气短管, 增大补气短管出口面积的技术改造。 5综合分析 通过对龙羊峡水电厂水轮机在不同水头下的运 行稳定性分析,认为: (1)水轮机稳定性运行是主要的,应排列在各项 指标首位。 (2)引起水轮机运行不稳定的首要因素是水力 因素。以后针对水轮机的水力不稳定因素进行试验 研究。 (3)龙羊峡水电厂机组转轮产生裂纹有两个明 显的特征:a)转轮裂纹出现频繁的时期正是机组在 高水头运行期间;b)龙羊峡水电厂在系统中承担调 频、调峰任务,负荷变化范围大。在0 100%负荷范 围内运行,甚至是在不稳定工况区运行。 (4)泄水锥破坏原因:a)空腔气蚀。由于高水头 运行时尾水涡带压力脉动值比要大,产生的空腔气 蚀也比设计水头及以下时严重,造成转轮泄水锥的 空腔气蚀破坏;b)补气量不足,不能消除或减弱尾水 管内涡带。高水头工况下对机组运行时做的尾水水 位统计可知,大多数情况下尾水水位壅高超过2-3 m (V2451.5 n1),因此在高水头工况下通过自然补气 方式补入的空气量是有限的,试验也表明机组补气 量不足,由于补气量不足,就不能有效地控制机组尾 水管内涡带的减弱或消除,机组过流部件的汽蚀破 坏没有得到有效控制。另外,设计资料也说明当尾水 位壅高超过2.3 in时,转轮的叶型汽蚀将更轻微,而 在某种导叶开度下出现不稳定工况时,必须采用强 制补气的方法才能使机组稳定运行。 6建议采取的措施 6.1采取强制补气 根据机组的具体结构及运行状况采取适当的方 法进行强制补气减小机组过流部件气蚀破坏。利用 现有自然补气管路,加装一套强制补气装置进行强 制补气,但具体补气量和补气效果的关系还需进一 步的试验验证。 6.2加装大轴中,L,g:LSb气装置 加装水轮机大轴中心孔补气装置。当转轮下部 出现真空时大轴中心孔补气装置阀门打开自然补 气,以减小尾水管压力脉动值,减弱或消除空腔气蚀 破坏。李家峡水电厂、公伯峡水电厂机组都是采用有 大轴中心孔补气装置补气,从多年的实际运行来看, 自投运以来泄水锥没有出现损坏的情况。但是此措 施由于涉及到设计、制造、运行等各方面因素一直没 有实施。 7结束语 总之,水轮机在不同运行水头下受到的水力激 振是不相同的,尤其是大水头变幅工况下运行的水 轮机,水头变化范围大,在不同水头下水力激振差别 更大。机组投入运行开始,随运行水头的升高,对水 轮机进行不同水头下的振动测试、压力脉动测试,积 累试验数据,为分析水轮机在高水头运行时可能出 现的问题提供依据。 参考文献: 【1】龙羊峡水电站机械部分设计资料【z]. [2]青海电力试验研究所.龙羊峡水力发电分公司机组1号、2号、4 号机组稳定性试验报告【R1. [3]刘大恺.水轮机[MJ.3版.中国水利电力出版社. 

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