第4O卷增刊1 石油化工设备 2O11年8月 PETRO CHEMICAI EQUIPMENT Vo1.40 Supplement 1 Aug.2O11 文章编号:1000—7466(2011)增刊l一0086 03 氨合成催化剂安全运行 肖 彬,管庆武 (河南省煤业化工集团中原大化公司合成氨厂,河南濮阳457000) 摘要:阐述了氨合成回路流程、催化剂的装填、升温还原及影响催化剂使用寿命的因素,介绍了运 行20 a的氨合成催化剂保护措施及经验。 关键词:合成塔;氨;催化剂;运行 中图分类号:TQ 050.7 — ”—文献标志码:B “+_”+”+”+”+“——卜“+“+“—卜”— ”—卜”—卜”—- ”—・卜 + +”—卜“—卜”—卜・・—卜”--卜・・—卜”—+r”—+r・ 管壁的温度就越高,对于压力为1.4 MPa的锅炉, 没有水垢的炉管外壁温度只有215~250 oC。如结 有0.8~1.0 mm厚的}昆合水垢,炉管外壁温度与无 垢时相比,要高出134~16O Cl¨ 州。而内外表面 温度差越高,水垢分子和管壁金属之间的热扩散运 发爆管。水垢中的元素和炉管内外的温度差是影响 渗透快慢的主要因素,而这两个因素又是相辅相成 的。渗透性的动力是分子的热运动,在任何接触的 两个物体之间都可以发生,我们不能阻止粒子渗透 作用的发生,但可以通过控制水垢的生成、炉管内壁 镀特种金属等方式和工艺来延缓水垢对炉体的破 坏,从而保证炉管金属的强度,降低热注锅炉的爆管 风险,延长锅炉的使用寿命。 参考文献: 动就越剧烈,水垢分子的渗透速度相对也越快,锅炉 的危险系数越高。 在炉壁的微观世界中无论是炉壁金属还是水垢 都由原子、分子、离子等微小粒子组成,每一种粒子 都在做着永不停歇的无规则运动,称为布朗运动。 固体粒子间的核力、电磁力作用很大,绝大多数分子 只能在各自的平衡位置附近振动,这是固体分子热 运动的基本形式。但是在一定温度下,固体里也有 一[1]官民建,孙福君,刘常辉,等.锅炉受热面腐蚀分析 [J].河北电力技术,2008,9(4):17 21. [2]史维良,金学锋.催化裂化余热锅炉省煤器泄漏原因 分析[J].石油化工设备,2008,37(5):100 101. [3]王宏生.锅炉受热面爆管原因分析、应用[J].能源技 术,2009,10(3):23—26 些能量较高的分子,速度也较大,具有足够的能量 脱离原平衡位置。这些分子不仅能从一个能量级跳 跃到另一个能量级,而且还能渗透进入相邻物体,发 生固体分子扩散,因此,水垢和金属管壁也可以发生 这样的相互扩散现象。笔者认为,水垢中的元素可 [4] 陈声.锅炉受热面爆管原因分析与对策[J].新疆电 力技术,2009,3(4):12 13. [5]李应军.何成国.王 秀.DZL热水锅炉爆管实例解析 能就是这样通过渗透作用进入锅炉金属结构中,造 成钢的强度降低,引发爆管事故。 [J].节能,2010,7(6):74—75. [6]薛福连.废热锅炉蒸发管弯制开裂原因分析[J].石油 化工设备,2008,37(增):84—85. 4 结语 水垢中的钙、硅、碳酸根等离子能够缓慢渗透到 钢结构中,改变钢的强度,同时这些离子与钢中的原 [7] 茹建平.锅炉高温段过热器管原因分析及预防[J].冶 金动力,2009,11(1):21—22. [8]陈程,王 征,汤红梅.刺刀式废热锅炉爆管原因 分析及改进措施[J].化工设计,2010,2O(5):48 5o. [9]安 宁.管式工业炉炉管损坏防止及修复[J].石油化 工设备,2008,37(增):105 108. (杜编) 子结合,破坏原来的钢结构,使得金属键结合力降低 导致疏松。疏松层造成内壁与外壁硬度的差异,在 强度发生变化下,内应力增大,导致微破裂,从而引 收稿日期:2011 04—12 作者简介:肖  ̄(1976一),男,河南范县人,工程师,学士,从事化肥工业设备的维修管理工作。 增刊1 肖 彬,等:氨合成催化剂安全运行 Summarize of Ammonia Synthetic Catalyst in Safe Condition XIAO bin,GUAN Qing-wu (Zhongyuan Dahua Branch Co.,Henan Coal Chencial Inc.,Puyang 45 7000,China) Abstract:2o—year safe operation of protection measure and experience of ammonia synthetic cat alyst is introduced. Key words:synthetic tower;ammonia;catalyst;operation 中原大化公司合成氨装置为设计年产300 kt 水蒸气和二氧化碳被冷凝,在分离器中被分离出去。 合成氨、520 kt尿素的大型化肥装置,以天然气为原 (2)分离后的新鲜气与第一氨冷器出口的循环 料,采用德国uhde—AMV工艺。氨合成塔为三床层 气汇合。由于循环气中的部分液氨汽化,使汇合后 径向合成塔,筒内分布第一、二、三层催化剂,第一、 的循环气温度降到0.9℃,继入第二氨冷器冷却到 二热交换器及中心管。催化剂装在三层催化剂筐 10℃,此时大部分气氨被冷凝,冷凝后的气液混 内,第一、二、三床层分别装填19 m。、31.7 m。、 合物入氨分离器,分离出的液氨入氨闪蒸槽。 45.5 m。(合计96.2 m。)。催化剂采用英国ICI公 (3)从氨分离器分离出的冷气,经冷热交换器回 司开发的氨合成催化剂ICI74—1,该催化剂自1990 收冷量,然后入循环段进行压缩,以补充回路压降的 年投产运行至2010—01更换,运行效果良好,更换前 损失。 氨净值尚能达到10 (装置设计11.96 )。文中对 (4)出循环段的气体压力为1O.4 MPa,温度为 此催化剂运行管理进行简单阐述。 32℃,经热交换器后温度升到239℃入合成塔。流 1氨合成回路流程 经合成塔三床层在铁催化剂上进行合成反应,出塔 气的压力为10.0 MPa,温度为414℃,人废热锅炉 氨合成回路流程示意图见图l。 回收热量后分别进入08E002、08E003、08E004换 (1)来自系统合格工艺气进入合成气压缩机低 热,温度分别降至53。C、38℃、23℃。 压缸,压缩到6.45 MPa,经水冷器冷却和分离器分离 (5)合成气再入第一氨冷器,出第一氨冷器的回 后进人高压缸压缩至9.8 MPa,再经水冷器冷却至 路气与合成气压缩机高压缸来的新鲜气相汇合为循 40^C后人第一氨冷器冷却到5。C,此时新鲜气中的 环气,由此形成整个循环过程。 氨冷凝辅 燃料系统 新鲜气 分离器 0g机组 氨回收系统 氨冷凝器 0删1 合成气压缩机 高压缸出口 07Ko0l 氨球 图1 氨合成回路流程示意图 石油化工设备 2011年第4O卷 2催化剂装填及升温还原 催化剂ICI74-1的粒度为 1.4~02.8 mm,堆 成回路新鲜气温度控制不大于5。C,新鲜气中的水 蒸气、油及易液化物质被冷凝除去。开车过程中,对 合成气压缩机严格置换。 密度为2.8~2.9 kg/m。,催化剂装填采用传统的装 填方式,即对催化剂过筛后装入合成塔,然后用振动 棒均匀振动。 升温还原分4个阶段,①常温~320℃,升温速 4.2 控制床层温度并减小气体对催化剂床层的冲 击 减少氨合成塔的开停工次数,减小气体对催化 剂床层的冲击。装置停车后,立即打开塔后放空阀 度控制在30~50。C/h,操作压力7.0~8.0 MPa,时 泄压并封塔,避免残余气体反应导致热量聚集引起 间20 h。②320~380℃,升温速度控制在5~ 1O℃/h,操作压力7.0~8.0 MPa,时间20 h。③380 ~425。C,升温速度控制在1~3 ̄C/h,操作压力8.5 ~9.0 MPa,时间100 h。④425~450。C,升温速度1 ~3 C/h,操作压力8.5~9.0 MPa,时间100 h。 3催化剂使用寿命影响因素[1 ] 3.1催化剂中毒 氨合成催化剂中毒的毒物有O。、CO、CO:、 CH。OH、H。O、油类、硫、磷、氯、砷及其化合物,其中 油类、硫、磷、氯、砷及其化合物的中毒是不可逆的。 油类进入催化剂床层后,在高温作用下,形成油膜或 高温裂解析碳,覆盖在催化剂的表面,堵塞催化剂细 孔,遮盖了活性中心,催化剂表面发生微观堵塞的现 象,恢复困难。 氧和含氧化合物,如水、CO、CO。的中毒是可逆 的,在有大量氢和活泼的催化剂条件下,这些含氧化 合物迅速转化为水,生成的水立即与催化剂表面的 活性a—Fe原子作用,生成铁的氧化物,使催化剂活 性下降,当气体中的氧化物除净后,催化剂表面生成 的铁的氧化物又慢慢被气体中的氢还原为a—Fe原 子,恢复活性。 3.2催{g ̄lJ热老化 催化剂的热老化主要是由于活性组分的金属晶 粒受热后聚集长大烧结、迁移使其表面结构及物相 发生变化从而导致活性衰退。 3.3 生产负荷低且催化剂产氨低 中原大化合成氨装置自投产以来,长期负荷低 于90 ,催化剂利用相对较低,客观上也为催化剂 运行20 a提供了一定基础。 4处理方法与预防措施 4.1 减少毒物进入氨合成回路 本装置中经过甲烷化后进入合成工段的合成气 中CO+CO 的体积分数不大于10×10。入氨合 床层超温。 装置开车过程中,严格控制床层升温、升压速 度,加热炉开工时,要增大循环量,使床层升温均匀。 装置正常运行时,严格控制各床层入口温度,防止床 层出现超温。 4.3 全面保护好催化剂并建立台帐 定期分析合成气组分,建立分析台帐,以便及时 发现工况的变化并作出调整。装置停工检修阶段, 对合成塔定期充氮气正压保护,氮气纯度要合格,避 免空气进入合成塔。 严格控制O。、CO、CO。、H。O、油类等毒物进入 合成塔,避免催化剂中毒。严格规范操作规程,避免 床层温度大幅度波动。 5 结语 采用上述措施之后,中原大化氨合成催化剂成 功运行了20 a,保证了合成氨装置的连续稳定运行, 为公司节省了大量费用,对同行业触媒保护有一定 的借鉴意义。 参考文献: [1] 李耀明.氨合成塔泄漏检验与修复[J].石油化工设 备,2005,34(5):90 91. [2] 肖 彬,曹洪刚,郝子健.Amomax 10/10H型氨合成 催化剂在氨合成塔的应用[J].石油化工设备,2010, 39(增):68 70. [3]陆祖良,瞿国忠.A2O2型氨合成催化剂在NC一1000型 内件合成塔中的应用EJ].精细石油化工进展,2003, (10):47—49. [4]官伟.DNCA型氨合成催化剂在O800氨合成塔的 应用EJ].化工设计通讯,2004,30(1):29—32. [5]邓圣红.氨合成塔催化剂床层温度下降原因分析及处 理方法[J].大氮肥,2009,32(6):31—33,39. E6] 马文天,陈高峰.合成塔上段更换还原态催化剂运行小 结[J].小氮肥,2009,37(2):22—23. E7]GB 150 1998,钢制压力容器ES]. (许编)