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塑料挤出机变速箱螺栓断裂分析

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第39卷第1期 化工机械 101 度大约为350 ̄C左右,而这一温度恰好在第一类 伸测得屈服强度738MPa,抗拉强度910MPa。 回火脆的温度范围。为此进行冲击试验和硬度试 对于本批螺栓,内六角底部和螺杆之间的厚 验进行验证,冲击试验的断口也呈现沿晶开裂,而 度只有8mm,厚度太薄,导致该处成为最薄弱环 该失效的螺栓硬度为HRC44~48,是在第一类回 节,拉伸时从该处断裂。为此,螺栓加工的时候该 火脆化的温度得到的特征,则可以确定为热处理 处厚度需要增加,方能发挥螺栓的高强度作用。 回火脆导致的断裂。 本次的螺栓断裂并不是因为该处的厚度小造成 该组螺栓经过淬火后在350"12左右回火时, 的,即使厚度不足,该处的抗拉强度也有69MPa, 淬火马氏体组织中的碳化物以薄片状在奥氏体晶 需要220kN的拉力才能拉断。从拉伸试验的断 界析出,造成晶界脆化;而钢中的合金元素cr会 后形貌可以看出,拉断后螺栓有颈缩现象,呈杯锥 促进杂质元素如s、P等在晶界的偏聚,从而促进 状断口,而现场断裂螺栓没有这些特征。因此,本 低温回火脆化。由于螺栓材料本身热处理脆化的 次螺栓使用中发生的断裂直接原因为螺栓热处理 不可逆性,在服役中突然遇到载荷波动时发生了 导致的脆化现象。 沿晶脆性开裂。 6 结束语 5整根拉伸试验 通过对塑料挤出机端盖螺栓进行分析,断裂 取一根螺栓进行整体拉伸试验。一端夹持螺 的螺栓的热处理状态是淬火加350℃左右回火, 纹部分,另一端夹持螺杆头部进行整根螺栓拉伸 热处理过程中控制不当出现了不可逆回火脆化 试验。当试验机加载到220kN时螺栓头部被拉 (不符合GB/T.3098.1—2000的淬火后加425℃以 断,此时抗拉强度为69MPa(屈服强度66MPa), 上温度回火的要求),这导致了螺栓材料脆性增 断后形貌如图8所示。对该螺栓光杆部位整体拉 大,也是本次螺栓断裂的根本原因;回火脆化的螺 栓在服役中突然遇到载荷波动便发生了沿晶脆性 开裂。此外螺栓设计也存在问题,螺栓内六角的 底部和螺杆之间的连接处厚度太薄,这使螺栓头 的根部成为螺栓最薄弱的环节,不能发挥其高强 度优势。 图8 螺杆拉伸断裂形貌 (收稿日期:2011-02-23) (上接第88页) 内的油雾润滑技术还有待于进一步发展。目前, 的温度比原稀油润滑时下降了7—15℃,运行状 重整装置部分功率较大的机泵以及双支撑离心泵 态平稳,有效地改善了机泵运行环境。润滑油节 仍采用稀油润滑,以致现在重整泵区两种润滑方 约效果明显,可减少润滑油消耗量50%以上。作 式并存。由于油雾润滑方式具有稀油润滑不可比 为一种新型润滑方式,油雾润滑既能有效地改善 拟的优势,因此,进一步开发可以满足大功率、双 机泵工作条件,降低维护成本,又能大幅度减小工 支撑离心泵要求的油雾润滑技术已经成为迫切需 作量,降低润滑油消耗量,与传统的稀油润滑相比 要。 的优势非常明显,在石化企业具有非常广阔的应 4 结束语 用前景。 通过对油雾润滑系统的实际应用情况进行总 结分析,发现采用油雾润滑后,机泵电机侧和泵侧 (收稿日期:2011-05-01) 

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